摘要:摘要:通過分析河146塊油藏的開發現狀剖析開發中存在的矛盾及問題,從而研究和制定出河146斷塊下步的綜合調整建議,以便更好的指導該區塊的開發。 關鍵詞:河146塊;開發;矛盾;
摘要:通過分析河146塊油藏的開發現狀剖析開發中存在的矛盾及問題,從而研究和制定出河146斷塊下步的綜合調整建議,以便更好的指導該區塊的開發。
關鍵詞:河146塊;開發;矛盾;調整建議

第1章基本概況
河146斷塊位于郝家鼻狀構造南翼,現河莊油田河31斷階帶西端,含油面積2.4km2,地質儲量284×104t,標定采收率25%,可采儲量71×104t。
河146斷塊沙三中儲層夾于大套深灰色生油巖中,形成自生自儲的巖性油藏,地層高壓異常,原始地層壓力45.26MPa,壓力系數為1.46,油層溫度124℃,油藏屬于高壓低滲透、低飽和的稀油巖性油藏。
第2章斷塊開發簡歷與現狀
河146斷塊開發歷程可分為三個階段:
1、彈性開發階段(1997.1-12)
97年全面投入開發。到1997年12月開井23口,日產液能力320t,日產油能力280t,綜合含水11.6%,建成9.6×104t生產能力,階段采油速度3.58%,階段累積產油9.78×104t,階段采出程度3.65%,階段含水上升率3.17,階段末地層壓力降為22.7MPa,壓降為22.6MPa。每采出1%的地質儲量壓力下降值6.19MPa。
2、注水開發階段(1998.1-2000.3)
98年采用反九點法井網轉入注水開發,階段累采油16.4×104t,平均采油速度2.2%,階段采出程度5.74%,月注采比0.46,階段含水上升率為0.78,階段末地層壓力為25.4MPa,壓降為19.9MPa。
3、注采完善階段(2000.4-目前)
到目前油井總井18口,開井15口,日液93.1t,日油40.3t,綜合含水56.7%,平均動液面1631m,平均采油速度0.52%,階段累積產油59.289×104t,階段采出程度20.88%,水井開井12口,日注能力323m3,月注采比3.22,累注91.4741×104m3。
第3章目前存在問題及潛力分析
1、分層儲量動用不均衡,主力層動用程度高水淹嚴重,非主力層動用較差。
從上表中可知,河146斷塊只有沙三中41、31水驅儲量較高,采出程度較高,其它非主力小層基本依靠天然能量開采,動用均較差。
2、局部儲層物性較好的區域水淹水竄嚴重,水驅不均衡。
該井組動態注采對應率為52.6%,其中一向對應率45.2%,二向對應率只有9.8%,大部分油井都是單向受效,加劇了水淹水竄現象的出現。
3、局部井網不完善,河146斷塊砂體北部邊緣河146-73套變報廢,井區無井控制,中部油層因河146-1沙三段砂埋及井距大等,存在儲量失控。
第4章下步調整建議
1、細分層細,精細注水
提高注采對應率,協調注采關系,根據油藏的地質特征、油水運動規律,細分開發層系,調整好注采井網的匹配關系和單井注采強度,做到多向、細分、適壓、平衡注水,確保油井多向受效,努力追求平面動用的均衡性,是提高儲量動用程度和油井產能的重要保證。
河146-更63補孔沙三中31,中32,中41,增加河146-斜更64、河146-斜74的上部注水量
2、局部低滲透區滾動完善,油水井更新,恢復儲量動用。
河146斷塊——河146-73井因水力壓裂砂埋井筒而工程報廢,損失地質儲量。建議:打更新油井1口:河146-73;
3、適時油層改造,發揮注水效果。河146-斜更64、河146-42水力壓裂。
4、停產井潛力,恢復儲量動用。
河146-33井于03.10.18同位素找竄、改層上返沙一3生產,08.8.5檢泵后,10日開井僅生產5小時不出,后返工加深在1977米遇阻,經撈砂、酸洗、打撈無效,砂樣為碳酸鹽垢,鉛印一側有不明顯凹痕,暫時封井,停產前日液5噸,日油4.8噸,含水4.6%,液面1878米,建議直接下泵扶停,預計增油3.0噸/天。
5、參數優化,井筒工況管理,單井管理措施的制定落實,努力延長免修期,培養長壽井。
河146斷塊油井都存在不同程度的結蠟,堅持每天測電流,分析載荷變化,制定熱洗計劃,協調、保障實施,并嚴格執行高壓熱洗管理制度。
對于河146-53、河146-斜更64原油乳化嚴重的問題,定期向套管內加入破乳劑,減少原油乳化對油井生產及外輸的影響。
第5章結論
通過對河146斷塊的有效治理,對低滲透斷塊的開發有以下幾點認識:
1、注采井網的完善程度是低滲透油藏保持高效開發的關鍵。
2、非均質性高的油層要調整單向注水方式,加強兩向對應率來控制水竄,降低油井綜合含水。
3、加強動態分析及時地解決平面及層間矛盾是培養井組穩升的關鍵
4、培養穩升井組需要地面、井筒及油藏一體化的精細管理。
參考文獻
[1]肖淑明.現河油區低滲透油藏開發技術與實踐[M].青島:中國石油大學出版社,2012..
作者李麗