摘要:通過利用排除法查找造成海綿鐵氧化的主要原因,并逐條落實改進措施,從而減少海綿鐵氧化現象,提高了海綿鐵生產質量。
關鍵詞:海綿鐵氧化,SiC罐密封,還原劑燒損,窯頭、窯尾溫度控制
1前言
泰東粉末自2006年建成投產以來,迅速成長并先后開發(fā)出多種產品系列,成為綜合實力排名全國前列的知名廠家。不斷改進和提高產品質量,占領產品質量制高點是企業(yè)持之以恒的發(fā)展道路和重要舉措。其中降低海綿鐵氧化,提高海綿鐵質量就是重要舉措之一。
2海綿鐵氧化現象調查
我公司以軋鋼除鱗鐵粉為原料主體,配加還原劑焦末、石屑并裝入SiC罐窯車,經預熱、還原、冷卻,制得還原鐵粉的中間產品——海綿鐵。在還原過程中,由于各種原因,海綿鐵氧化現象較為嚴重,僅海綿鐵頭部氧化部分長度就達100~200mm,以單根海綿鐵75kg計算,海綿鐵頭部氧化100~200mm,質量5~10Kg,整車質量損失100~200Kg,每月產量損失72~144噸。主要氧化部位在頭部、SiC罐結合部兩方面。海綿鐵氧化頭在一次粉破碎時必須去除,以消除對一次粉質量的影響。
3海綿鐵氧化原因分析
海綿鐵氧化是一個綜合而復雜的過程,可能造成氧化的原因包括:裝車工藝,還原工藝,進車工藝,窯爐性能等方面。下面我們就各種因素逐一分析。
3.1裝車環(huán)節(jié)
從海綿鐵頭部氧化嚴重的現象來看,SiC罐封口料選擇及封口方法不當,造成焦末燒損嚴重應是造成海綿鐵氧化的主要原因之一。我們采用大小罐搭配的的組車模式,使得罐體之間密封不良,從而使罐內鐵與氧氣接觸,造成了海綿鐵氧化。
3.2窯爐性能及還原工藝因素。
隧道窯分預熱段、還原段、冷卻段三個部分,還原過程要在密封情況下進行。整個過程溫度從窯頭逐步升高,待還原完畢后迅速冷卻,防止重新氧化。窯頭溫度不宜超過500℃,否則易出現進窯窯車SiC罐急熱炸裂導致倒罐事故,并且在溫度低于570℃時,還原反應主要體現為:
1∕4Fe3O4+C=3∕4Fe+CO △H298=167.59KJ∕mol
固體碳能直接還原鐵的氧化物,由于固體與固體之間的接觸面很有限,所以固-固反應速度慢;當溫度高于570℃,反應按下述過程進行:
3Fe2O3+C=2Fe3O4+CO △H298=108.91KJ∕mol
Fe3O4+C=3FeO+CO △H298=194.26KJ∕mol
FeO+C=Fe+CO △H298=158.28KJ∕mol
反應劇烈,還原劑急劇減少(即所謂的燒損),罐頂密封性變差,使海綿鐵尤其是海綿鐵頂部氧化,我們實際操作中窯頭溫度在600℃左右,超過了工藝要求;在冷卻段,還原工藝要求海綿鐵還原完畢后溫度迅速降低,一般要求窯車出窯溫度不宜超過65℃,否則易出現海綿鐵中的鐵與空氣中的氧結合,發(fā)生氧化反應。實際檢測,出窯窯車溫度在80℃左右,同樣超出工藝要求,因此,窯頭、窯尾溫度過高也是海綿鐵氧化的主要原因之一。隧道窯冷卻段由薄壁間接冷卻、水箱間接冷卻、風箱間接冷卻和風直冷組成,其中,窯車經過水箱間接冷卻帶時,海綿鐵溫度降低500℃左右,因此,水箱間接冷卻是冷卻段的關鍵環(huán)節(jié),是降低窯車溫度的最重要方式。
綜上所述,SiC罐封口料選擇及封口方法不當,罐體之間密封不良,窯頭、窯尾溫度過高是造成海綿鐵氧化的主要原因。
4改進措施
4.1改善還原罐體連接密封
將用于SiC罐體密封的耐火泥,做對比試驗:
實驗一:將耐火泥用水在池內浸泡24小時,然后用于SiC罐體間密封,在1#窯46#窯車做實驗,經預熱、還原、冷卻工藝,在三天的還原過程中,有幾列密封泥脫落,由于罐體密封不良,造成部分海綿鐵氧化。
試驗二:將耐火泥用工業(yè)玻璃水以1:3的比例配比,在2#窯78#窯車試驗,經相同工藝后,密封泥無脫落現象,整車海綿鐵無氧化現象。
通過對比試驗,在耐火泥中加入玻璃水,提高耐火泥的粘結性,在燒制過程中,提高了SiC罐與耐火泥的粘合度,使密封泥在高溫過程中不易脫落,對SiC罐起到了良好的密封效果,有效解決了因罐體密封不良造成的海綿鐵體氧化。
4.2改善還原罐口密封性
我們做如下對比試驗:
選取一組待裝窯車中4排罐,每排用不同封口料封口,出窯后測被氧化長度,結果如下:
試驗證明,用第4種封口料所燒成的海綿鐵氧化頭最短,使用該種封口料,密封性增強,更符合海綿鐵還原工藝要求。
4.3改善水冷箱循環(huán)性
隧道窯水冷箱采用循環(huán)水系統(tǒng),與許多崗位共用一路水源作為冷卻水水源。經測量,窯爐水箱的出水溫度高達100℃,在此溫度下出窯的海綿鐵氧化現象頻繁。水箱循環(huán)水進水管道為DN25,出水管道DN80,進出水量小,流動性差;水質硬度較高,在水箱內容易結垢,降低水箱冷卻效果;每年進行一次水箱除垢,不能滿足生產要求。
改進措施:⑴將進水管道由Φ25改為Φ50,Φ80出水管道由單個改為2個;⑵在循環(huán)水加軟化除垢劑,改善水質硬化現象;⑶水箱除垢頻次改為2次/年。
4.4加快風箱的風通傳導
海綿鐵車間密封過嚴,窯爐兩側溫度高達65℃,導致風箱、薄壁冷卻進風溫度過高,冷卻效果變差,窯車經此不能良好降溫,出現海綿鐵氧化頻繁,海綿鐵合格率降低。車間窯爐頂部只在窯頭、尾設有引風口,而在溫度最高的窯爐還原段無引風口,窯爐兩側空氣流動性差,外部冷空氣難以進入。
改進措施:⑴把車間頂部,窯爐還原段加裝引風口,使窯頭、尾引風口貫通。⑵拆除窯爐兩側部分采光板。⑶窯路中間加設通風機4臺。通過以上措施,加快風通量,降低風箱和薄壁冷卻段進風溫度,加快窯內熱傳導,降低產品出窯溫度。
5實施效果檢驗
5.1我們統(tǒng)計了10年3月~5月與09年同期海綿鐵氧化頭長度對比如下:
5.2我們同時對10年3月~5月與09年同期海綿鐵氧化部分(氧化頭與罐體結合部)氧化對海綿鐵造成的產量損失統(tǒng)計如下:
通過以上效果圖,我們可以得出,我們的改造達到并超過了海綿鐵氧化頭≤10cm,氧化造成質量損失≤50噸/月的預期目的,取得了理想而顯著的效果。
6氧化部分的利用
根據海綿鐵氧化程度(含氧量)的不同,我們分類存放,同時結合還原爐氫氣還原所需碳氧成分動態(tài)平衡的原理,在生產一次粉所用海綿鐵碳成分超標時適量加入,滿足還原爐生產工藝需求。
7結語
我們對造成海綿鐵氧化的原因進行了深入的研究,利用排除法找出了導致海綿鐵氧化的主要原因,并逐條進行了相應的改造,經過分析、對比,我們的改造達到并超過了預期目的,取得了良好而顯著的效果,為生產成分穩(wěn)定、質量優(yōu)良的還原鐵粉奠定了堅實基礎。同時,我們也看到,海綿鐵氧化現象依然存在,在今后的工作中,我們將進一步強化生產過程質量控制,繼續(xù)降低海綿鐵氧化,為公司效益的提高做出更大的貢獻。